經(jīng)過一年多不斷的修改,2600T擠壓機(jī)熱剪故障率逐漸下降,由原來運行初期的每月15-30多小時,減少到現(xiàn)在基本不會超過1小時,在節(jié)約維修時間的同時,也創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。
由于2600T熱剪存在著多次設(shè)計缺陷,投產(chǎn)之初就故障不斷,成為制約擠壓機(jī)穩(wěn)步生產(chǎn)的瓶頸,加工設(shè)備部利用一切可利用的時間,將故障化整為零,從兩方面入手:一方面加大對該設(shè)備的巡視和維修力量,一方面結(jié)合機(jī)電液三部分力量,利用各種月檢、年檢時間進(jìn)行改造。
改造過程中,技術(shù)人員充分吸收3600T擠壓機(jī)的先進(jìn)技術(shù),對熱剪的運錠小車,底板、動塊、回送和彈出缸、承托缸、程序等多個方面進(jìn)行改造或重新設(shè)計,更首次運用先進(jìn)的SKF自動潤滑系統(tǒng)做到了每個點的精密潤滑,考慮到安全操作因素制作了跨越運錠小車的過道和欄桿,改造后的熱剪運行平穩(wěn),性能可靠,成為2600T擠壓機(jī)中故障率最低的部分。